因氣動制動器具有結(jié)構(gòu)簡單、動作穩(wěn)定、安裝方便、無噪音、線性好、無空載力矩、散熱快、重量輕、調(diào)整方便以及高負載時耐高溫性能高等特性,因此被廣泛應用于電線電纜設(shè)備、包裝機械、 印刷機械 紡織機械 電線電纜機械 繞線機 機床設(shè)備各大工業(yè)機械傳動動系統(tǒng)中。氣動制動器可起到切離、結(jié)合、寸動、換向、變速等作用,采用DC24V的電壓,電壓波動不能超過額定為正負5%的電壓以及摩擦表面不得沾染有任何油污以及各種可影響碟式制動器正常運轉(zhuǎn)的雜物。在進行空壓碟式制動安裝時應軸向定位,應調(diào)整氣隙至規(guī)定值以及對分軸安裝應保持同軸度不大于0.1mm的范圍內(nèi),以便保持氣動制動器的工作正常和特性。
與鼓式制動器相比,盤式制動器工作便面為平面且兩面?zhèn)鳠幔瑘A盤旋轉(zhuǎn)容易冷切,不易發(fā)生較大變形,制動效能為穩(wěn)定,長時間使用后制動盤因高溫膨脹使制動作用增強;而鼓式制動器單面?zhèn)鳠幔瑑?nèi)外兩面溫差較大,導致制動鼓容易變形,同時長時間制動后,制動鼓因高而膨脹,制動效能減弱。另外,盤式制動器結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,易實現(xiàn)制動間隙自動調(diào)整。
常見故障
1、制動系產(chǎn)生的壓縮空氣壓力不足
車輛由于儲氣筒不能儲存足夠的壓縮空氣,制動閥的供氣量不足,制動閥管路漏氣、氣路堵塞都會造成制動時制動系產(chǎn)生的壓縮空氣壓力不足。因為氣壓制動時,駕駛員踏下制動踏板制動控制閥打開,使儲氣筒到制動氣室之間的通道接通,令儲氣筒內(nèi)的壓縮空氣經(jīng)過制動控制閥,進入制動氣室足夠的氣壓,推動制動氣室推桿向外伸出帶動制動調(diào)整臂轉(zhuǎn)動凸輪,凸輪轉(zhuǎn)動使制動蹄片張開壓緊至制動鼓上,從而使車輪制動。以上任何一種情況出現(xiàn),都可能令送到制動氣室的壓力下降。壓力不足就不能推動氣室推桿向外伸出而使制動蹄片張開壓緊到制動鼓上使車輪制動。
2、車輪制動器制動摩擦力矩下降
制動鼓與制動蹄片間隙不合適,制動蹄接觸面積太小,制動蹄片質(zhì)量不佳或沾有油污,制動蹄片鉚釘松動,制動鼓失圓或產(chǎn)生溝槽,制動凸輪軸與軸套、制動蹄與支承銷軸等連接處生銹蝕死或磨損嚴重,造成松曠;制動蹄摩擦片磨損過薄,制動凸輪開度過大等都會令車輪制動器制動摩擦力矩下降。因為車輪與制動鼓相連是旋轉(zhuǎn)部分,制動蹄片與底盤相連是固定部分,制動時通過兩者接觸產(chǎn)生摩擦力矩迫使車輪轉(zhuǎn)速減低。以上任何一種情況的出現(xiàn),都會使車輪制動器制動摩擦力矩下降,導致車輛行駛制動不靈。
二、排除故障的措施和方法
根據(jù)以上原因,圍繞著制動不靈的問題我反復查閱、研究了有關(guān)維修保養(yǎng)資料,并虛心向有經(jīng)驗的師傅請教。對逐個可能產(chǎn)生的原因進行檢查分析,對可能會發(fā)生故障的部位采取由淺人深、先易后難的方法進行拆檢。
首先檢查儲風筒,檢查氣壓是否符合標準。起動發(fā)動機檢查制動系的壓力表反應情況,發(fā)現(xiàn)其充氣困難,充氣3min才充到0.3MPa。這種情況有可能是空氣壓縮機有故障,也有可能是密封氣壓管路有泄漏造成氣壓很難提高。我檢測發(fā)動機中速運轉(zhuǎn)時的氣壓,發(fā)現(xiàn)上升較慢,熄火后檢查氣壓,發(fā)現(xiàn)壓力快速下降超過標準規(guī)定值。當即用皂水試漏檢測,無發(fā)現(xiàn)大的泄漏點便把空氣壓縮機輸出接頭氣管拆出試驗,發(fā)現(xiàn)氣泵并沒有強烈的泵氣聲,而氣管也沒有明顯的氣從氣管口處倒流出來,表明空氣壓縮機工作不良或氣管可能被積炭堵塞。檢查空氣壓縮機傳動皮帶松緊度是否符合要求,拆下空氣壓縮機,發(fā)現(xiàn)泵蓋內(nèi)大部分被積炭蓋著,氣門口亦都有積炭堵著。清除積炭后裝回泵蓋及附件試驗,發(fā)現(xiàn)效果比以前有所改進,空氣壓縮機有明顯的泵氣聲,工作效果良好后把空氣壓縮機的輸出接風喉接緊,繼續(xù)起動發(fā)動機,將總閥前的每一段管路逐段松開試風量,再加以徹底清除堵塞管道上的積炭。通過以上操作使發(fā)動機起動后氣壓很快可以達到490kPa以上。
根據(jù)踏下制動踏板后氣壓下降值來判斷故障,發(fā)現(xiàn)氣壓下降正常,但在放開腳踏板后,排風閥的排氣量不足,當即解體檢查剎車總閥,發(fā)現(xiàn)進氣閥閥膠有明顯溝槽的現(xiàn)象,排風閥閥膠發(fā)漲,關(guān)閉不嚴,經(jīng)更換裝復好后再適當調(diào)整排風閥,然后我又把后車輪里制動蹄片和制動鼓之間的間隙適當調(diào)整到最佳位置,使之不會有拖滯的狀況。并且檢查前后四輪制動氣室推桿伸出行程是否達到規(guī)定值。不料,在檢查調(diào)整的過程中,又發(fā)覺左右車輪制動氣室推桿外張費力緩慢,且不夠靈活。
拆開制動氣室進氣管即有空氣排出,證實氣管頭無堵塞而閥膠又無穿漏。說明產(chǎn)生此現(xiàn)象的原因:可能在一級保養(yǎng)的過程時潤滑不夠認真徹底或長時間失去潤滑脂,而使凸輪軸與襯套銹蝕,造成推桿推力困難行程少,故此,將車輪頂起隨后轉(zhuǎn)動車輪,試踏下制動踏板,果然車輪不是即停而是緩慢停下來,證明凸輪軸失去了作用。當即把左右輪和制動凸輪推桿拆下清銹加以潤滑、調(diào)整,并且將整個制動輪鼓清潔一干二凈,以及檢查制動蹄的回位彈簧。發(fā)現(xiàn)制動鼓與摩擦襯片的間隙過小,制動蹄與支承銷銹滯或蹄的回位彈簧拉力達不到要求,制動鼓失圓等。拆后右輪制動鼓檢查,我發(fā)現(xiàn)制動鼓內(nèi)軸承平面與后橋半軸套管之間磨損過量,造成轉(zhuǎn)動鼓時鼓邊圓周與沙擋邊緣拖刮發(fā)熱,制動蹄內(nèi)邊緣亦有被制動鼓內(nèi)部拖刮過的痕跡。
為以最小成本收復此故障,我采用墊介子方法,將軸承加厚來補充軸與軸承之間的空隙,這樣可以將制動鼓向外移,避免有拖刮的現(xiàn)象。同時我發(fā)現(xiàn)右后輪支承銷與孔的配合間隙因磨損增大,而影響蹄與鼓的靠合,還會引起制動蹄下部制動作用遲緩,即踩剎車時未能及時張開或張開后又未能及時回位,導致剎車拖滯或不靈,我讓人在踏下制動踏板之前,用兩扁形鐵棒撬著制動沙擋內(nèi)邊緣,可以直接看到凸輪張開時兩蹄位移不同,這一現(xiàn)象引起制動力不均衡或增長遲緩,所以緊急制動時不能及時將車剎住。
于是我把新的套筒配合支承銷裝到原位置,當剎車襯片與制動鼓配合上,無發(fā)現(xiàn)問題后,我再進行一次全面調(diào)整,使其達到最佳配合間隙,令蹄片張開時外圓與鼓內(nèi)圓同心。調(diào)整的過程基本上先將凸輪推桿蝸輪逆時針旋轉(zhuǎn)到將蹄片與制動鼓貼緊為止,再把2支承銷螺母松開,另外在支承銷任意一端作記號,向左右旋轉(zhuǎn)到抵住,然后把它分別旋到左右之間的正中位置,再續(xù)調(diào)整蝸輪推桿試看是否還可以將兩蹄盡量向制動鼓緊靠接合。如若還存在間隙,用上述步驟多次反復,調(diào)到蝸輪完全抵死為止,最后將支承銷鎖緊螺母擰緊,從而使蹄片與制動鼓脫離接觸,形成合適的配合間隙。
根據(jù)原理分析,制動跑偏主要是汽車的左右兩邊車輪制動力不等造成。造成的原因有襯片材料左右不一致,表面加工質(zhì)量不夠一致,兩分泵管路技術(shù)狀況不一致,凸輪左右轉(zhuǎn)動阻力不一致,制動鼓直徑、加工質(zhì)量不一致,左右輪胎花紋、氣壓不等,懸架、車橋、車架變形等也會發(fā)生制動時跑偏。經(jīng)檢查其他的原因無發(fā)生,只是制動蹄襯片存在不少泥污,表面有些硬化的現(xiàn)象。我用光皮機對制動蹄片進行鏜削修復。在拆下輪鼓前我先把鍋輪調(diào)整推桿凸輪抵住。
三、結(jié)論
采取以上一系列的方法和步驟,由此得出結(jié)論:造成這一故障的原因是多方面的既相互獨立又相互關(guān)連。只要有一故障未排除調(diào)校好,排除調(diào)校好的部位可能又會出現(xiàn)失準情況。所以在修復制動系故障時,我們需要細心進行反復多次的試驗和調(diào)校。